2024年,中國石油長慶油田采油九廠上下深入落實(shí)“四精”理念,持續(xù)加強(qiáng)對標(biāo)管理,拿出硬核舉措,從生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)中深挖潛,“摳”效益,打造提質(zhì)增效“升級版”,收獲了豐碩的成果。生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)完成全年目標(biāo)的148%。
堅(jiān)持“一切成本皆可降”持續(xù)優(yōu)化發(fā)力
“生產(chǎn)經(jīng)營活動中,我們實(shí)施工作措施表單化管理,通過月通報(bào)、年考核,強(qiáng)化過程管理和考核評價(jià)!辈捎途艔S財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人說。
過去的一年,采油九廠堅(jiān)持“先算后干、事前算贏、成本倒逼、效益優(yōu)先”的原則,制定提質(zhì)增效“增值版”方案,細(xì)化4大類24條提質(zhì)增效措施,全力保障經(jīng)營管理實(shí)現(xiàn)“質(zhì)的穩(wěn)步提升”和“效的持續(xù)增長”。
“在產(chǎn)能建設(shè)中,項(xiàng)目組堅(jiān)持效益排隊(duì),持續(xù)優(yōu)化方案部署,將投資少效益高的淺層產(chǎn)能占比提高,彌補(bǔ)了產(chǎn)能壓減對產(chǎn)量的影響。”采油九廠產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人表示,在油田產(chǎn)能建設(shè)部署中,堅(jiān)持以效益為核心,從井網(wǎng)井型及開發(fā)方式、精細(xì)儲層改造等方面持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)建結(jié)構(gòu),最大限度釋放油層潛力,全力提高單井產(chǎn)能。在新479油藏開展超前注水開發(fā)試驗(yàn)效果較好,日產(chǎn)2.8噸。
按照“事前算贏、提率增效”的原則,該廠采用“地質(zhì)+地址”的工作模式,打造了吳三聯(lián)老井場標(biāo)桿平臺,共計(jì)建井14口,累計(jì)節(jié)約用地量42畝,完成降控441萬元。
采油九廠把提質(zhì)增效作為提升創(chuàng)效能力的長期舉措,圍繞24項(xiàng)優(yōu)化措施深挖潛力,通過“優(yōu)化流程、系統(tǒng)配套、局部增壓”措施,完善集輸、道路、電力、數(shù)字化系統(tǒng),降低生產(chǎn)運(yùn)行成本。
堅(jiān)持“芝麻、西瓜一起撿”節(jié)能降耗縱深推進(jìn)
“我們堅(jiān)持從廢字上動心思,在修字上下功夫,做足修舊利廢、變廢為寶的文章,推進(jìn)節(jié)能降耗!眲⑨管捎妥鳂I(yè)區(qū)員工李曉剛說。
過去的一年,采油九廠將節(jié)能作為第一能源,堅(jiān)持“芝麻、西瓜一起撿”,以“控增量、降存量、利廢舊”為核心,全面強(qiáng)化廢舊物資的深度再利用,加強(qiáng)節(jié)能新技術(shù)應(yīng)用,推進(jìn)廢舊閑置改造、推廣低成本壓裂材料、實(shí)施油井間開、降控各類補(bǔ)償費(fèi)等措施,解決“大馬拉小車”等問題。
其中,該廠通過優(yōu)化場站運(yùn)行方式,深挖低效、高含水井撈油潛力,提升功率因數(shù)。僅12月累計(jì)節(jié)約電量92.5萬千瓦時,累計(jì)節(jié)約電費(fèi)59.4萬元;常規(guī)修復(fù)油管及直接利用36.4萬米,直接利用11.4萬米,抽油泵再制造927臺,累計(jì)創(chuàng)效4234萬元,完成全年效益指標(biāo)的158.8%。
干部員工將小改小革作為降本增效的有力抓手,堅(jiān)持自主創(chuàng)新,出點(diǎn)子、定舉措,強(qiáng)落實(shí),做到“能加工不購置、能復(fù)用不報(bào)廢、能修復(fù)不發(fā)新”。通過拆卸報(bào)廢的UPS電池、UPS主機(jī),電池盒等,進(jìn)行組裝,修復(fù)UPS5套,節(jié)約費(fèi)用5萬余元,有效解決了回路系統(tǒng)斷電保持功能不完善的隱患。
采油九廠從優(yōu)化運(yùn)行方式入手,攻堅(jiān)運(yùn)輸、電等消耗,深挖內(nèi)部潛力,降低無效運(yùn)力。通過加強(qiáng)生產(chǎn)過程管控、成立自主攻關(guān)小組提高生產(chǎn)效率、開展科技成果、五小成果轉(zhuǎn)化等提高生產(chǎn)運(yùn)行能力,減少資源浪費(fèi),降低生產(chǎn)成本,創(chuàng)效顯著。
堅(jiān)持“過緊日子”思想經(jīng)營創(chuàng)效全面提升
如何降本增效,如何推動生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展?除了增強(qiáng)員工節(jié)約意識、增效意識之外,還通過自主創(chuàng)效,提高工效,減少人力物力投入成本。
2024年,羅玉江創(chuàng)新工作室經(jīng)過研究立項(xiàng),再到現(xiàn)場實(shí)地勘查、編寫設(shè)計(jì)初稿、設(shè)計(jì)成品現(xiàn)場試驗(yàn),歷時10個月,一體化臥式加熱爐清灰回收裝置成功研發(fā),既解決生產(chǎn)問題,又有效降低勞動強(qiáng)度和成本,每年可節(jié)省20萬元。
16項(xiàng)“五小”成果進(jìn)行轉(zhuǎn)化,取得經(jīng)濟(jì)效益80余萬元。這也是該廠提質(zhì)增效工作的一大亮點(diǎn)。該廠細(xì)化提質(zhì)增效措施,通過邊遠(yuǎn)井流程改造、主動挖掘內(nèi)部潛力等措施,切實(shí)做到“員工能干的事情自己干,油田能干的事情油田干”,并持續(xù)開展小規(guī)模集中巡護(hù),提高勞動用工效率。依托少人值守建設(shè)、智能化系統(tǒng)應(yīng)用、管理制度完善配套,在楊青作業(yè)區(qū)大監(jiān)控運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,相繼成立智控中心,盤活30余人,推進(jìn)油田生產(chǎn)管理方式變革和勞動組織架構(gòu)優(yōu)化。
過去的一年,該廠樹牢“過緊日子”思想,踐行低成本戰(zhàn)略。持續(xù)提升密閉清洗技術(shù)適應(yīng)性,優(yōu)化完善井口集液裝置,提升油管清洗及廢液回收效率;開展管道完整性管理,降低管道維護(hù)費(fèi)92萬元。通過在智能投球裝置上采用了單片機(jī)控制器、DTU模塊,通過無線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸,使投球確認(rèn)實(shí)現(xiàn)了自主識別,解決了以往需要人員到現(xiàn)場確認(rèn)的問題。大力推進(jìn)智能間開改造工作,形成以智能群控為主的間開技術(shù)體系,促使間開由人工型向智能型快速轉(zhuǎn)變。2024年累計(jì)智能改造2186口,上線率97.9%、執(zhí)行率38.7%,其中覆蓋率和執(zhí)行率均排名公司第一。
積跬步以至千里,匯涓滴以成江河。在高質(zhì)量發(fā)展的道路上,采油九廠將堅(jiān)持“四精”要求,打造提質(zhì)增效“升級版”,以新業(yè)績、新突破、新作為,不斷激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力。(白彥紅)
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